发布单位:山东冠熙环保设备有限公司 日期:2020-6-3








通过实验和数值模拟研究了防爆除尘风机的流场,这是研究离心风机内部流动的两种主要方法。实验方法可以得到详细而准确的结果,但实验成本高,周期长。随着计算机技术和计算流体力学(cfd)的发展,数值方法在涡轮内部流动模拟中得到了广泛的应用。采用数值方法设计了离心风机的子午线廓线。以防爆除尘风机为例,进行了数值计算。结果表明,采用数值计算方法可以简单、准确地得到给定子午线分布的叶轮子午线轮廓。提高风机的设计效率,具有-的工程实用价值。提出了一种现代离心风机的设计方法,即数值计算法。离心风机分为三部分,分别计算。当离心风机叶轮的转速与电机相同时,大型风机可以通过联轴器将风机叶轮与电机直接联接,称为d传动。迭代法考虑了这三个部分之间的相互作用。研究表明,上述数值计算方法可为风机的改进设计提供-的依据。改进后的防爆除尘风机效率提高,噪声降低。研究了风机叶片安装的不均匀性。结果表明,数值计算方法可以定性地计算出风机的噪声值,但由于计算值与实验值之间存在较大误差,无法替代噪声的实验研究。采用不等距离安装叶片的方法可以有效地降低风机的峰值噪声。


一台带有循环通道和扩散器的后向防爆除尘风机的噪声值。利用fw-h噪声计算模型和实验方法,得到了风机叶片和扩压器表面的表面力脉动和垂直速度。得到了噪声计算所需的数据,成功有效地完成了风机噪声预测任务。防爆除尘风机在瞬态流场稳定后,用ffowcs-williams-hawkings方程计算设计风机的气动噪声,该方程主要描述了流场与动壁相互作用产生的气动噪声。在声学模拟理论的基础上,得到了运动固体边界与流体相互作用产生的噪声。方程右边的三个项分别代表流体。流体边界处的位移噪声、波动噪声和体积噪声分别属于单极源、偶极源和四极源。5%,炉内负压维持在0-50pa,锅炉稳定运行2小时后,现场测量两台引风机数据。本文计算的流体是不可压缩的,单极和四极的源项可以忽略不计。防爆除尘风机噪声的计算和结果分析表明,在设计风机出口外的计算区,有1100hz的声压峰值,声压值为58db。噪声观测点在距叶轮旋转中心2米4米处产生。风机噪声值的计算表明,1100hz时有一个声压峰值。在远场噪声计算中,随着受流点到叶轮中心距离的增加,风机噪声值呈下降趋势。
改造后,对两台防爆除尘风机进行性能评价试验,包括全负荷风机数据试验、改造前后数据试验和风机较大出力试验数据,如下所示。(1)满负荷风机数据试验:锅炉满负荷运行时,炉内氧含量维持在2.5%,炉内负压维持在0-50pa,锅炉稳定运行2小时后,现场测量两台引风机数据。满足机组满负荷要求。采用lhs方法对离心风机的进口温度、进口压力、进口流量和转速进行了采集,并对采集的数据进行了归1化处理,用于lssvm模型的训练。风机满负荷数据见表2。
(2)改造前后数据试验:风机改造后,锅炉正常运行1小时,运行参数稳定。采集风机的数据,并与改造前的数据进行比较。锅炉满负荷时,两台引风机电流降低48a。
(3)防爆除尘风机较大出力试验:冷态下,风机挡板开度为80%时,风机电流达到设计值。a风机入口挡板开启80%时,风机电流为146a,b风机入口挡板开启80%时,风机电流为145.6a,满足设计要求。
结论
(1)与改造前后引风机试验数据相比,a风机效率提高17.2%,b风机效率提高13.8%。正常运行时,风机进口挡板开度为50%~55%,风机电流95~100a,满足机组满负荷运行要求。
(2)改造后防爆除尘风机电耗降低26384 kwh,增压风机电耗降低52159 kwh,合计77543 kwh,辅助电耗降低0.5%。
(3)改造后,取消风机冷却水,风机轴承高温度为55c,满足设计要求。通过排除冷却水,每年可节约约5万吨水。
(4)通过防爆除尘风机性能试验报告和实际运行,引风机改造能满足运行要求,节电效果明显。
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